ອ່ານ:22 ຜູ້ຂຽນ:Site Editor ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2023-11-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ:ເວັບໄຊທ໌
ຄວາມໄວຂອງການເດີນທາງກັບຄືນຂອງ sliding block ແມ່ນຊ້າ, ຊຶ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບການຜະລິດຂອງແຜ່ນໂລຫະ. ເຄື່ອງໂຄ້ງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິຜົນການຜະລິດຂອງວິສາຫະກິດ.ເອກະສານສະບັບນີ້ວິເຄາະສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງບິດໂລຫະແຜ່ນໄຮໂດຼລິກ, ເຮັດໃຫ້ການວິນິດໄສທີ່ສົມບູນແບບແລະລົບລ້າງຄວາມຜິດ, ເຊິ່ງສະຫນອງແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອະນາຄົດແລະມີຄວາມສໍາຄັນປະຕິບັດໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດຂອງ. ວິສາຫະກິດ.
ຮູບແບບການບິດຂອງວັດສະດຸແຜ່ນໄຮໂດຼລິກແມ່ນ wc67y-125t / 3200, ຄວາມກົດດັນທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນ 1250KN, ຄວາມຍາວຂອງຕາຕະລາງແມ່ນ 3200mm, ຈັງຫວະຂອງ slider ແມ່ນ 120mm, ຄວາມໄວເສັ້ນເລືອດຕັນໃນຂອງ slider ແມ່ນໄວລົງ / ເຂົ້າ / ອອກແມ່ນ 36. /9/45mm /s, ແລະຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກແມ່ນ 20MPa
ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງລະບົບສາຍສົ່ງບົບໄຮໂດຼລິກແລະລະບົບການຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ slider ຮັບຮູ້ວົງຈອນການເຮັດວຽກຂອງໄວການບໍາລຸງຮັກສາຄວາມກົດດັນຕໍ່ໄປຊ້າ, ການບັນເທົາຄວາມກົດດັນແລະການເດີນທາງກັບຄືນ, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍາຫນົດງໍຂອງ workpiece ໄດ້.
1) ເລື່ອນລົງຢ່າງໄວວາ.ປ່ຽງ solenoid reversing 8 ໄຟຟ້າ YV2, ປ່ຽງ overflow ໄຟຟ້າ 10 YV1 ໄຟຟ້າ.ການຮັບນໍ້າມັນ: ນໍ້າມັນອອກຈາກປໍ້ານໍ້າມັນ 3, ຜ່ານປ່ຽງ 8 ໄປຫາຫ້ອງຊັ້ນເທິງຂອງປໍ້ານໍ້າມັນ 12 ທັງສອງ, ດັນທໍ່ລູກສູບຂອງທໍ່ນໍ້າມັນທັງສອງເພື່ອຂັບເລື່ອນລົງ.ຄວບຄຸມນ້ໍາມັນໃນວົງຈອນນ້ໍາມັນເພື່ອເປີດປ່ຽງຄວບຄຸມຂອງແຫຼວທາງດຽວ 9 ແລະປ່ຽງການຕື່ມຂອງແຫຼວ 11. ໃນຂະບວນການຫຼຸດລົງຂອງ slider, ປ່ຽງ 11 ປະຕິບັດການຕື່ມນ້ໍາມັນສູງເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງ slider.ການກັບຄືນຂອງນ້ໍາມັນ: ນ້ໍາມັນຢູ່ໃນຫ້ອງຕ່ໍາຂອງສອງກະບອກນ້ໍາມັນຖືກສົ່ງຄືນໃສ່ຖັງນ້ໍາມັນໂດຍຜ່ານປ່ຽງການໄຫຼຜ່ານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເປັນເວລາ 10 ເທື່ອ.
2) ຊ້າລົງ slider.ປ່ຽງ solenoid 8 ພະລັງງານ YV2, ສອງວາວສີ່ທາງ 14 ພະລັງງານ YV4.ນ້ຳມັນ;ຜົນຜະລິດນ້ໍາມັນຈາກປ່ຽງນ້ໍາມັນ 3, ຜ່ານປ່ຽງ 8 ໄປຫາຫ້ອງຊັ້ນເທິງຂອງທໍ່ນ້ໍາມັນ 12, ດັນທໍ່ລູກສູບຂອງສອງທໍ່ນ້ໍາມັນເພື່ອຂັບເລື່ອນລົງ.ຄວບຄຸມນໍ້າມັນໃນວົງຈອນນໍ້າມັນເພື່ອເປີດປ່ຽງຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກທາງດຽວ 9. ການກັບຄືນຂອງນ້ໍາມັນ: ນ້ໍາມັນຈາກຫ້ອງຕ່ໍາຂອງທໍ່ນ້ໍາມັນສອງທໍ່ 12 ໄຫຼກັບຄືນໄປຫາຖັງນ້ໍາມັນໂດຍຜ່ານປ່ຽງຫນຶ່ງທີ່ຄວບຄຸມຂອງແຫຼວ 9 ແລະ ປ່ຽງ solenoid ທິດທາງ 8.
3) ການຮັກສາແຮງດັນຂອງລະບົບ.ຄວບຄຸມໂດຍ relay ທີ່ໃຊ້ເວລາ KTI, ການຖືຄວາມກົດດັນຂອງ slider ສາມາດດໍາເນີນການເພື່ອບັນລຸຮູບຮ່າງແລະງໍຂອງ workpiece ໄດ້.ເວລາຖືຄວາມກົດດັນສາມາດປັບໄດ້.
4) ການບັນເທົາຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ.ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການເດີນທາງກັບຄືນຂອງ slider, Yv2 ຈະສູນເສຍພະລັງງານໃນເວລາສັ້ນໆກ່ອນການເດີນທາງກັບຄືນຂອງ slider.ການບັນເທົາຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບແມ່ນປະຕິບັດຄັ້ງທໍາອິດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການເດີນທາງກັບຄືນຂອງ slider.ໄລຍະເວລາການບັນເທົາຄວາມກົດດັນສາມາດປັບໄດ້.
5) ການເດີນທາງກັບຄືນຂອງ slider ໄດ້.ປ່ຽງ solenoid ປີ້ນກັບ 8 ຂອງພະລັງງານ YV3.ການໄດ້ຮັບນ້ໍາມັນ: ຜົນຜະລິດນ້ໍາມັນຈາກປ່ຽງນ້ໍາມັນ 3, ຜ່ານປ່ຽງທິດທາງ solenoid 8 ແລະປ່ຽງຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຫນຶ່ງທາງ 9 ຈົນກ່ວາຫ້ອງຕ່ໍາຂອງສອງກະບອກສູບ 12 ເພື່ອຊຸກດັນສອງກະບອກສູບ, ທໍ່ສຽບຈະຂັບ slider ກັບຄືນໄປບ່ອນ. .ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວບຄຸມນ້ໍາມັນໃນເສັ້ນທາງນ້ໍາມັນຜ່ານປ່ຽງສອງທາງສີ່ທາງ 14 ເພື່ອເປີດປ່ຽງຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຫນຶ່ງທາງ 11, ເພື່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບການສົ່ງຄືນນ້ໍາມັນຈາກຫ້ອງຊັ້ນເທິງ.ການກັບຄືນຂອງນ້ໍາມັນ: ນ້ໍາມັນຢູ່ໃນຫ້ອງຊັ້ນເທິງຂອງ 12 ຖັງຖືກສົ່ງຄືນໂດຍກົງກັບຖັງນ້ໍາມັນໂດຍຜ່ານປ່ຽງ 11 ຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຫນຶ່ງທາງ, ເພື່ອຮັບຮູ້ການກັບຄືນຢ່າງໄວວາຂອງແຖບເລື່ອນ.
6) ລະບຽບການຂອງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.ອີງຕາມຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການໂດຍພາກສ່ວນເຄື່ອງບິດ, ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍການປັບ knob ຂອງວາວຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 6. ຫຼັງຈາກການປັບຕົວ, ຫມວກທາງຫລັງຂອງ knob ຄວນຖືກລັອກແລະປ່ຽງຄວາມກົດດັນສູງ 5 ຄວນຖືກປັບກ່ອນ. ອອກຈາກໂຮງງານ.ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງລະບົບບໍ່ຄວນເກີນ 20MPa.
ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂອງແຜນວາດຫຼັກການການເຮັດວຽກແລະຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກຂອງອຸປະກອນ, ເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມໄວກັບຄືນຊ້າຂອງ slider ອາດຈະເປັນດັ່ງນີ້: 1) ທໍ່ໄຮໂດຼລິກແລະລູກສູບບໍ່ຖືກປະທັບຕາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່ກັນ. ການຮົ່ວໄຫຼລະຫວ່າງຫ້ອງເທິງແລະຕ່ໍາ.2) ປ່ຽງ overflow ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ 10 ຖືກສະກັດແລະບໍ່ປິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.3) ປ່ຽງຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຫນຶ່ງທາງ 9 ບໍ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່.4) ການສຽບຂຸມການປຽກນ້ໍາຫຼັກດຽວກັນຂອງ 11 ທໍ່ນ້ໍາຄວບຄຸມຫນຶ່ງທາງດຽວເຮັດໃຫ້ການກັບຄືນຂອງນ້ໍາມັນທີ່ບໍ່ດີ.5) ການອ່ານ 8 ຫຼັກຂອງປ່ຽງ solenoid reversing ແມ່ນ worn ບໍ່ດີ, ຜົນອອກມາໃນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ reversing ໄດ້.
1) ວິເຄາະສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງບິດ.ຕັນເລື່ອນແມ່ນປົກກະຕິສໍາລັບການກົດວັດສະດຸແຜ່ນລົງຢ່າງໄວວາ, ແລະບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼຢູ່ດ້ານນອກຂອງກະບອກໄຮໂດຼລິກ.ດັ່ງນັ້ນ, ມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນວ່າຢູ່ຕາມໂກນເທິງແລະຕ່ໍາຂອງກະບອກບົບໄຮໂດຼລິກແມ່ນຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນກັນແລະກັນແລະປ່ຽງຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຫນຶ່ງທາງ 9 ບໍ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
2) ປັບຄວາມກົດດັນຂອງວາວ overflow ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ 10 ໃນເວລາທີ່ກະບອກຂ້າມຄວາມກົດດັນເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງກັບຄືນ, ແລະການອ່ານຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມກົດດັນຈະມີການປ່ຽນແປງເປັນປົກກະຕິຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດຂອງວາວ overflow ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ 10 ເປັນປົກກະຕິ.
3) ກວດສອບແລະກວດສອບປ່ຽງ 11 ຄວບຄຸມລະບົບໄຮໂດຼລິກ 11. ບໍ່ມີການອຸດຕັນໃນຮູທີ່ປຽກຂອງຫຼັກວາວ, ແລະປ່ຽງ 11 ເປີດແລະປິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການປະຕິບັດປົກກະຕິ.
ໂດຍການກວດສອບ, ປຽບທຽບແລະກວດສອບເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງຫນຶ່ງໂດຍຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາສາມາດລົບລ້າງອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມຜິດ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາສາມາດກໍານົດເບື້ອງຕົ້ນວ່າຄວາມຜິດຂອງປ່ຽງ solenoid directional 8 ເປັນສາເຫດຂອງຄວາມໄວກັບຄືນຊ້າຂອງເຄື່ອງບິດ.ໂດຍຜ່ານການ overhaul ຂອງວາວທິດທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ 8, ພົບເຫັນວາວທິດທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ 8 ພື້ນຜິວໃສ່ຢ່າງຮຸນແຮງ, ນໍາໄປສູ່ການ sliding ຕັນວາວໄຟຟ້າທິດທາງໄຟຟ້າ 8 ໃນຂະບວນການກັບຄືນ YV3 ໄຟຟ້າ, ນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ວາວທິດທາງໄຟຟ້າແລະການຄວບຄຸມບົບໄຮໂດຼລິກຫນຶ່ງ. ວິທີການ, ແລະ 9 ກັບ 8 cylinder 12 inferior vena push rod ຂັບລົດຕັນ sliding ໃນວິທີການກັບຄືນໄປບ່ອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າປ່ຽງ 8 tang ກັບການສູນເສຍຫຼັກແມ່ນຮ້າຍແຮງ, ການຄວບຄຸມທິດທາງບໍ່ສາມາດບັນລຸຕໍາແຫນ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້, ຍູ້ slider ກັບຄືນຂອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກ. ຄວາມກົດດັນບໍ່ພຽງພໍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວກັບຄືນຊ້າ.ປ່ຽນວາວທິດທາງ solenoid 8, ດໍາເນີນການທົດລອງ, ຄວາມໄວການເດີນທາງກັບຄືນຈະໄວຂຶ້ນ, ແລະ 1 ເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບໄຮໂດຼລິກ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງໂຄງສ້າງແລະຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກແລະອົງປະກອບໄຮໂດຼລິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໄຮໂດຼລິກໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງເສັ້ນເລືອດຕັນໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອຸປະກອນບົບໄຮໂດຼລິກ, ແລະຢ່າງຖືກຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາອຸປະກອນໂດຍການສັງເກດເບິ່ງອຸປະກອນຜິດປົກກະຕິ.