ອ່ານ:20 ຜູ້ຂຽນ:Site Editor ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2021-08-27 ຕົ້ນກໍາເນີດ:ເວັບໄຊທ໌
ຕົວຄວບຄຸມ E21 ແລະຕົວຄວບຄຸມ E21S ແມ່ນຕົວຄວບຄຸມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບໄຮໂດຼລິກ ເຄື່ອງບິດ ແລະເຄື່ອງຕັດທໍ່ໄຮໂດຼລິກໃນປະເທດຈີນ, ແລະພວກມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຫຼາຍເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມມາດຕະຖານໃນເວລາທີ່ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າສໍາລັບປະສິດທິພາບເຄື່ອງຈັກແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ workpieces ປຸງແຕ່ງແມ່ນບໍ່ສູງຫຼາຍ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ E21 ແລະ E21S ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກວ່າຂໍ້ດີຂອງການດໍາເນີນງານງ່າຍດາຍແລະລາຄາຕ່ໍາ. ບົດຄວາມນີ້ຈະເນັ້ນໃສ່ເຄື່ອງໂຄ້ງ E21 controller ແລະ shearing machine E21S controller ຄຸນນະສົມບັດຂໍ້ດີແລະການແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຕົວຄວບຄຸມ E21
1. ຈໍ LCD ຄວາມລະອຽດສູງ, ມີສອງພາສາຈີນແລະພາສາອັງກິດໃຫ້ເລືອກ, ຫນ້າຫນຶ່ງສະແດງຕົວກໍານົດການການຂຽນໂປລແກລມ, ການຂຽນໂປຼແກຼມໄວແລະງ່າຍດາຍ.
2. ແກນ X, Y ສາມາດຕັ້ງຕໍາແຫນ່ງໄດ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປັບດ້ວຍມືຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເອົາອຸປະກອນການຈັດຕໍາແຫນ່ງ crank ມືກົນຈັກ.
3. Built-in ຄວາມກົດດັນທີ່ໃຊ້ເວລາຖືແລະ unloading ຫນ້າທີ່ກໍານົດການຊັກຊ້າ, ການດໍາເນີນງານງ່າຍຂຶ້ນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ relay, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
4. ດ້ວຍການສໍາຮອງທີ່ສໍາຄັນຫນຶ່ງແລະຫນ້າທີ່ການຟື້ນຕົວຂອງພາລາມິເຕີ, ຕົວກໍານົດການສາມາດໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.
5. ສະຫນັບສະຫນູນການຂຽນໂປລແກລມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ຊິ້ນວຽກທີ່ສັບສົນສາມາດປຸງແຕ່ງໃນເວລາດຽວເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປຸງແຕ່ງ.
6. ປຸ່ມທັງຫມົດໃນກະດານແມ່ນ micro-switches, ການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບ EMC, ອຸນຫະພູມສູງແລະຕ່ໍາ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຊີວິດການບໍລິການຂອງຜະລິດຕະພັນ.
7. ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ CE ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມ
1. ພະລັງງານເຄື່ອງບິດຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນເຄື່ອງຄວບຄຸມ CNC ແມ່ນບໍ່ປົກກະຕິ.
ຄວາມຜິດແລະການແກ້ໄຂ: ຄວາມຜິດນີ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເກີດມາຈາກຊອບແວ. ຂະບວນການປະຕິບັດງານຂອງການດໍາເນີນງານຜິດພາດຫຼືປິດຜິດປົກກະຕິປົກກະຕິອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍໄຟລ໌, ດັ່ງນັ້ນຊອບແວບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ສາມາດຖືກຕັດສິນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕັດສິນໃຈວ່າຈະຕິດຕັ້ງຊອບແວໃຫມ່.
2. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເຄື່ອນໄຫວເລື່ອນ
ຄວາມຜິດແລະການແກ້ໄຂ: ການເຄື່ອນໄຫວ slider ເຄື່ອງໂຄ້ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນສີ່ຂະບວນການ, ສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນສູນ, ຂັບໄວ, ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນການເຮັດວຽກແລະການກັບຄືນ slider. y-axis zero slider ບໍ່ຍ້າຍ: ການວັດແທກຕາມແຜນວາດ schematic ໄຟຟ້າ, ເພື່ອກໍານົດວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກ. ຖ້າປ່ຽງ servo ໄດ້ຮັບພະລັງງານຕາມປົກກະຕິ, ມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຕົວຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນຄວາມຜິດຂອງຕົວຄວບຄຸມໄຟຟ້າ. ບໍ່ມີການສົ່ງຕໍ່ໄວຂອງ slider: ການສົ່ງຕໍ່ໄວຂອງ slider ແມ່ນຜະລິດໂດຍການສົ່ງຄືນຂອງນ້ໍາມັນຈາກຫ້ອງຕ່ໍາ, ອີງໃສ່ນ້ໍາຫນັກຂອງ slider ເພື່ອສ້າງຄວາມກົດດັນທາງລົບຢູ່ໃນຫ້ອງຊັ້ນເທິງເພື່ອດູດເອົານ້ໍາມັນ, ແຕ່ວາວ servo ມີອໍານາດໄປສູ່. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວຄວບຄຸມໄຟຟ້າ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການແກ້ໄຂເປົ້າຫມາຍ.
3. ຄວາມກົດດັນອັດຕະໂນມັດທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍຕົວຄວບຄຸມແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ impedance mold
ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະການແກ້ໄຂ: 1. ການຂຽນໂປລແກລມການເລືອກເອົາຕົວຕາຍຕ່ໍາແມ່ນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວນປະຕິບັດຕາມຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາຂອງແຜ່ນແລະການເປີດຕາຍຕ່ໍາເພື່ອເລືອກ mold; 2. impedance ຂອງ mold ບໍ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍານົດ impedance mold ໄດ້; 3. programming bending mode ການຄັດເລືອກບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບໂຄງການ; 4. ຕົວກໍານົດການຄົງທີ່ຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ຖືກດັດແກ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດເບິ່ງຕົວກໍານົດການຄົງທີ່ຂອງເຄື່ອງຈັກເຊັ່ນ: ຕົວກໍານົດການວັດສະດຸ, ການເລືອກຫນ່ວຍແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆ.
4. Sliders ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນເວລາທີ່ງໍຫຼືງໍດ້ວຍຄວາມໄວຊ້າຫຼາຍ
ຄວາມຜິດແລະການແກ້ໄຂ: 1. ເລື່ອນບໍ່ໃຫ້ຈຸດປ່ຽນຄວາມໄວ, ກວດເບິ່ງວ່າສະຖານະແກນ Y ຈາກ '2' ຫາ '3', ມູນຄ່າຕົວຈິງຂອງແກນ Y ຄວນຫຼາຍກວ່າຈຸດປ່ຽນຄວາມໄວ. ຄ່າ, ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປັບສ່ວນທີ່ໄວຂອງຕົວກໍານົດການ; 2. ຕົວຄວບຄຸມ Y-axis bending ພາກສ່ວນຂອງພາລາມິເຕີທີ່ກໍານົດໄວ້ບໍ່ດີ. ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບຄືນໃຫມ່ພາກສ່ວນທີ່ງໍແກນ Y ຂອງຕົວກໍານົດການ; 3. ຄວາມກົດດັນບໍ່ພຽງພໍ, ເຊັ່ນ: ເຫດຜົນການດໍາເນີນງານການຂຽນໂປລແກລມ, ຕົວກໍານົດການເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກຕັ້ງເຫດຜົນ, ເຫດຜົນໄຮໂດຼລິກ, ແລະອື່ນໆ, ກວດເບິ່ງວ່າເຫດຜົນການດໍາເນີນງານການຂຽນໂປຼແກຼມ, ຫຼືຕົວກໍານົດການຕັ້ງເຫດຜົນ, ຫຼືເຫດຜົນໄຮໂດຼລິກ; ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ, multimeters, ແລະອື່ນໆ, ທໍາອິດກວດພົບຄວາມກົດດັນຕົ້ນຕໍແລະສັນຍານວາວຄວາມກົດດັນອັດຕາສ່ວນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງວາວຄວາມກົດດັນອັດຕາສ່ວນ, ປ່ຽງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕົ້ນຕໍບໍ່ຕິດ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງອົງປະກອບການກັ່ນຕອງແລະນ້ໍາມັນ, ແລະສຸດທ້າຍກວດເບິ່ງນ້ໍາມັນ. pump ແລະ coupling ຂອງມັນ. ສຸດທ້າຍ, ກວດເບິ່ງປໍ້ານໍ້າມັນ ແລະສາຍເຊື່ອມຂອງມັນ.
5. ການຂຽນໂປລແກລມ arc ໃຫຍ່, ການຄິດໄລ່ຂອງຕົວຄວບຄຸມແມ່ນຊ້າຫຼາຍຫຼືຕາຍ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະການແກ້ໄຂ: 1. ຄ່າ X ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນໂຄງການເກີນມູນຄ່າສູງສຸດຂອງແກນ X ໃນພາລາມິເຕີ; ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບໂຄງການ.
6. ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະການແກ້ໄຂ: ຂໍ້ຜິດພາດຂອງມໍເຕີ servo (ອີງຕາມລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດເພື່ອກໍານົດປະເພດຂອງຄວາມຜິດພາດ); ປິດເຄື່ອງ ແລະປິດເປີດໃໝ່ (ເວລາປິດເຄື່ອງຫຼາຍກວ່າ 10 ວິນາທີ).
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຕົວຄວບຄຸມ E21S
1. LCD ຄວາມລະອຽດສູງສະແດງສອງທາງເລືອກໃນພາສາຈີນແລະພາສາອັງກິດ. ຫນ້າຫນຶ່ງສະແດງຕົວກໍານົດການການຂຽນໂປລແກລມ, ການຂຽນໂປຼແກຼມໄວແລະງ່າຍດາຍ.
2. ການຈັດຕໍາແໜ່ງອັດສະລິຍະຂອງ backstop ຍັງສາມາດປັບດ້ວຍມືຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເອົາອຸປະກອນການຈັດຕໍາແຫນ່ງ crank ມືກົນຈັກ.
3. Shear stroke built-in shear time relay, ການດໍາເນີນງານງ່າຍດາຍ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
4. ຟັງຊັນປັບມຸມ shear ໃນຕົວ, ກໍາຈັດຕົວຊີ້ວັດມຸມແລະປຸ່ມ.
5. Knife gap encoder ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນ, ການສະແດງທັນເວລາຂອງຂະຫນາດຂອງຊ່ອງຫວ່າງມີດ, ການດໍາເນີນງານງ່າຍດາຍແລະສະດວກ.
6. ມີຫນ້າທີ່ສໍາຮອງແລະການຟື້ນຟູທີ່ສໍາຄັນຂອງພາລາມິເຕີ, ທ່ານສາມາດຟື້ນຟູພາລາມິເຕີໄດ້ທຸກເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.
7. ປຸ່ມທັງຫມົດໃນກະດານແມ່ນ micro-switches, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບ EMC, ອຸນຫະພູມສູງແລະຕ່ໍາ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຊີວິດການບໍລິການຂອງຜະລິດຕະພັນ.
8. ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ CE ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມ E21S
1. ເລກບໍ່ໄປ, ບວກ ຫຼື ລົບສາມາດໄປໄດ້, ແຕ່ຖ້າເລກບໍ່ໄປ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມແລ່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮີບແລ່ນໄປໜ້າ ຫຼື ສຸດທ້າຍ.
ຄວາມຜິດພາດແລະການແກ້ໄຂ: ອາດຈະເປັນການເຂົ້າລະຫັດທີ່ບໍ່ດີຫຼືເສັ້ນປິດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນບໍ່ດີ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີບັນຫາແລະສາຍໄຟ, ລໍາດັບສີເສັ້ນສໍາລັບສີດໍາ, ສີແດງ, ສີຂາວ, ສີຂຽວຫຼືສີດໍາ, ສີແດງ, ສີຂຽວແລະ. ສີຂາວ, ບ່ອນທີ່ COM ເປັນສີດໍາ.
2. ກົດ 'plus' ຫຼື 'minus' ເຄື່ອງບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະການແກ້ໄຂ: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຈໍານວນໃຫຍ່ກວ່າ 500 ຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ 10, ຖ້າຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດອ່ອນໆ, ນັ້ນແມ່ນ, ໃຫຍ່ຫຼາຍຫຼືນ້ອຍຫຼາຍ, ບໍ່ສາມາດເພີ່ມຫຼືຫຼຸດລົງໄດ້, ຕາບໃດດ້ານເທິງ. ແຈຂວາຂອງຕົວເລກສາມາດເປັນ. ຖ້າມີຕົວເລກພິເສດເຊັ່ນ: 655.53, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຕົວກໍານົດການ restart ເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່, ວິທີການສະເພາະແມ່ນກົດແລະຖືການຂຽນໂປລແກລມ, P0 set 0, P1 set 0.15, P2 set 0, P3 set 40, P4 set 1.5-2, P5 set 0.9, P6 set 0.15, P7 set 10, P8 set 500.
ຖ້າຕົວເລກຂ້າງເທິງແມ່ນປົກກະຕິ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ R1, R2 ແລະ RC. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຕົວຄວບຄຸມແມ່ນເພື່ອຄວບຄຸມການປິດຂອງ R1, R2 ແລະ RC, ແລະຖ້າຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການປ່ຽນຂອບເຂດຈໍາກັດ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການ immobility. ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຍົກເວັ້ນວ່າຕົວກໍານົດຂອບເຂດການເດີນທາງພາຍນອກເສຍຫາຍ, ວິທີການແມ່ນສັ້ນໂດຍກົງ R1, R2 ແລະ RC ເພື່ອເບິ່ງວ່າສາຍພາຍນອກແມ່ນປົກກະຕິ, ຖ້າສັ້ນ, ເຄື່ອງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍກັບຄືນໄປບ່ອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ; ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າສາຍພາຍນອກບໍ່ເປັນລະບຽບ, ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຖາມຊ່າງໄຟຟ້າເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ.
ເມື່ອຄວບຄຸມຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຢືນຢັນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ, ປຸ່ມກົດຈະມີສຽງຕີ, ຖ້າແຖວແລະແຖວຂອງປຸ່ມບໍ່ມີສຽງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງບັນຫາ, ອາດຈະເປັນເມນບອດຫຼືຄີ. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບັນຫາ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນສະຕິກເກີພື້ນຜິວທີ່ສໍາຄັນ, ທ່ານສາມາດພະຍາຍາມໂດຍກົງໃສ່ມັນ, ໂດຍບໍ່ມີການຈີກຂາດ, ເພາະວ່າຫຼັງຈາກຈີກອອກໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສິ່ງທີ່ດີຫຼືບໍ່ດີມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນໄດ້.
ສຸດທ້າຍ, ທ່ານສາມາດ disassemble ເມນບອດໄດ້, ກວດເບິ່ງວ່າພາກສ່ວນ relay ຂອງກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງກະດານວົງຈອນບໍ່ໄດ້ໄຟໄຫມ້ວາງ.
3. ຈໍສະແດງຜົນບໍ່ສະແດງ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະການແກ້ໄຂ: ໂດຍທົ່ວໄປ, ການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນບໍ່ມີພະລັງງານຫຼືຢູ່ໃນຕົວຄວບຄຸມເກົ່າເພື່ອທົດແທນຕົວຄວບຄຸມຮຸ່ນໃຫມ່ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະປາກົດ, ເພາະວ່າຕົວຄວບຄຸມໃຫມ່ຕ້ອງການການສະຫນອງພະລັງງານເອກະລາດ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຫມໍ້ແປງບໍ່ສາມາດເປັນສູນທົ່ວໄປໄດ້, ດັ່ງນັ້ນໃນສະຖານະການນີ້, ຄວາມຕ້ອງການແຈ້ງໃຫ້ພະແນກວິຊາການໃນການປ່ຽນແປງການສະຫນອງພະລັງງານເອກະລາດກ່ອນການທົດລອງ.
4. ການໂດດດິຈິຕອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະການແກ້ໄຂ: ອາດຈະເປັນ pitch mismatch, P3 = 400 / pitch, ປັບຕົວກໍານົດການເພື່ອກໍານົດ P6 ເປັນ 0, ປັບ P4 ສໍາລັບ 100 ແລ່ນ 200 ສໍາລັບການດໍາເນີນງານ, ການໃກ້ຊິດທີ່ດີກວ່າ. ຫຼັງຈາກຢືນຢັນການປັບ P4, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປັບ P6 ດ້ວຍຕົນເອງກົດແລະຖືບວກບໍ່ປ່ອຍ, ໂດດ 0.2 ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
5. ການຈັດຕໍາແຫນ່ງແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະການແກ້ໄຂ: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທີ່ຈະກວດສອບການ coupling, ຫຼືການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງຊ້ໍາຊ້ອນເຊັ່ນ: 100 ເປີດເປັນ 200 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນ 100, ເຮັດຊ້ໍາອີກສອງສາມຮອບ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການ coupling ວ່າງ, ແຫນ້ນ. ມັນຂຶ້ນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກວດເບິ່ງວ່າມັນເປັນແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍ, ຖ້າຫຼາຍຫຼັງຈາກຄວາມຜິດພາດ, ນີ້ແມ່ນການປັບ P3 ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄືກັນກັບການເຕີມນໍ້າມັນລົດ, ພາລາມິເຕີຫຼາຍໄປຫຼາຍ, ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ຕົວກໍານົດການຕົວຈິງຕາມອັດຕາສ່ວນ: ສູດ P3 ຕົວຈິງ = ( P ຕົ້ນສະບັບ / ໄລຍະທາງຕົວຈິງເດີນທາງ) * ຂໍ້ມູນທາງທິດສະດີໄລຍະທາງເດີນທາງ, ຕົວຢ່າງ, ຕົວເລກແລ່ນຈາກ 100 ຫາ 200, ຕົວຈິງ 100 ແລ່ນໄປ 180, P3 ເລີ່ມຕົ້ນເດີມແມ່ນ 40, ຫຼັງຈາກນັ້ນ P3 ຕົວຈິງ = 40 / (180-100) * (200-100) = 50.